原工藝流程
熟料、脫硫石膏及混合材等按一定比例配料后,經(jīng)皮帶輸送機(jī)、配合料提升機(jī)、水泥磨中間倉(cāng),經(jīng)過(guò)粉磨后的物料由混合料提升機(jī)送入V型選粉機(jī),粗料返回經(jīng)喂料小倉(cāng)入水泥磨循環(huán)粉磨,細(xì)料由旋風(fēng)分離器分離后入球磨機(jī)中粉磨。水泥磨系統(tǒng)的廢氣經(jīng)循環(huán)風(fēng)機(jī)分別進(jìn)入V型選粉機(jī)和閉路球磨機(jī)系統(tǒng)的高效水平渦流選粉機(jī)。粉煤灰出庫(kù)經(jīng)喂料計(jì)量設(shè)備按水泥配比要求通過(guò)空氣輸送斜槽、提升機(jī)和V型選粉機(jī)入磨,選出的粗粉入磨粉磨,成品水泥隨氣流進(jìn)入袋收塵器,收下的水泥成品由空氣輸送斜槽送至水泥庫(kù)。
存在問(wèn)題及技改措施
由于脫硫石膏、高爐礦渣水分偏大,物料頻繁在入水泥磨中間倉(cāng)的下料溜子處堵料,物料流動(dòng)性不好造成中間倉(cāng)下料不暢,只能靠崗位工活動(dòng)棒閥維持生產(chǎn)。系統(tǒng)頻繁堵料造成磨機(jī)止料頻繁,崗位工清堵勞動(dòng)強(qiáng)度加大,磨機(jī)空轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng),后滑履瓦溫度升高,造成磨機(jī)調(diào)停,影響了產(chǎn)質(zhì)量及設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。通過(guò)論證,混合料提升機(jī)最大提升量為1000t/h,拆除配合料提升機(jī)后,能夠滿足配料站物料和出水泥磨物料的提升量,且物料直接進(jìn)V型選粉機(jī)后可以將水分隨氣流帶走,減少細(xì)粉量。
技改方案
將原來(lái)的配合料提升機(jī)拆除,將配料站皮帶輸送機(jī)機(jī)頭升高1m,在下部安裝600mm×600mm×600mm下料溜子,連接在混合料提升機(jī)下部,并在溜子拐角處安裝空氣炮,不定期清理溜子積料。自2014年初進(jìn)行技術(shù)改造后,運(yùn)行一年來(lái),幾乎未出現(xiàn)物料頻繁堵料現(xiàn)象,中間倉(cāng)細(xì)粉含量也得到了改善,解決了水泥磨中間倉(cāng)下料不暢的問(wèn)題,系統(tǒng)斷料問(wèn)題得到了徹底解決,P·O42.5水泥產(chǎn)量較以前提高10t/h,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率明顯提高。
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